China Fräse Umbau Schrittmotoren machen Probleme HILFE

Motioncontroller, Endstufen, mechanische/induktive Endschalter etc.
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driftkingisback
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China Fräse Umbau Schrittmotoren machen Probleme HILFE

Beitrag von driftkingisback » 27.04.2021, 18:48

Hallo zusammen,
alles hat an der Arbeit angefangen und mein Kollege hat mich heiß gemacht, er hätte sich eine CNC Fräse gebaut und es wäre ein geiles Gerät.
Da wir daheim auch eine Fräse haben ich denke es ist eine China Fräse, hab ich mich natürlich anstecken lassen.
Da ich ein 3D Drucker habe, hab ich mir die x,y,z Adapterplatten gedruckt.
Motoren, Netzteil , Kupplung, Software und Aduino Board habe ich mir von meinem Kollegen empfehlen lassen:

Folgendes habe ich verbaut:

JMC Schrittmotoren mit integriertem Stepptreiber 3 NM --> https://www.dold-mechatronik.de/JMC-Sch ... reiber-3Nm

Kupplung --> https://www.amazon.de/dp/B07J394N4C/ref ... UTF8&psc=1

Netzteil: ;Meishile 36V 33A 1200W --> https://www.amazon.de/dp/B077CLZN8V/ref ... UTF8&psc=1

Estlcam Steuerkarte Arduino Mega-->https://www.arduinoclub.de/2020/04/11/e ... steuerung/

Alles zusammengebaut, Software gestartet, Treiber installiert, Motoren laufen beim ausgebauten Zustand, kann jede Achse ansteuern.

Alles montiert und nun funktioniert keine Achse, alle Motoren blinken 5 mal rot.
Spindel gehen alle leicht
Software habe ich 1600 Schritte pro Umdrehung( Motoren treiber auch auf 1600 gestellt , on off on on)

Langsam weiß ich nicht mehr weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe den Querschnitt Plus und Minus vergrößert aber das hat auch nicht geholfen.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen, anbei ein Link

[http://gofile.me/5kj6a/CILlwWFIl]
http://gofile.me/5kj6a/CILlwWFIl

driftkingisback
Beiträge: 2
Registriert: 27.04.2021, 18:19

Re: China Fräse Umbau Schrittmotoren machen Probleme HILFE

Beitrag von driftkingisback » 28.04.2021, 18:14

kann mir keiner helfen?

VaTTeRGeR
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Re: China Fräse Umbau Schrittmotoren machen Probleme HILFE

Beitrag von VaTTeRGeR » 28.04.2021, 19:27

30 Sekunden Datenblatt lesen sagt: 5 x Blinken => Positionsfolgefehler. Also: Anzahl Steps die er als Kommandos von dir bekommen hat weichen zu stark von dem ab was der Motor wirklich getan hat.

Musst vl bloß noch korrekt parametrieren. Wenn die maximale Abweichung zu klein eingestellt ist, ist die Fehlergrenze überschritten während der Motor grade erst beschleunigt, dabei gibt's immer eine gewisse Abweichung, erst im Stillstand kann er den Fehler auf Null bekommen.

Zieh dir mal erst das volle Manual rein: https://www.rocketronics.de/download/da ... Manual.pdf

Also USB<->Seriell (RS232) Adapter ran, PC anschmeißen und los geht's :lol:
MfG, Florian.

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